今年以来,中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂(简称:钛白粉厂)着眼稳增长、强管理、补短板、抓创新、促增收,统筹推进疫情防控和生产经营各项工作,咬定全年目标任务不放松,各项指标完成良好。今年1-10月产量同比增幅5.27%,出口创汇创下新高;回收率同比提高0.55%;大宗原材料单耗、非定额、产品单位成本累计同比降幅较大。
创新生产组织,确保产能发挥。钛白粉厂创新生产组织方式,按流程确定生产节点,以结果为导向检视工作组织质量。月度生产会由生产部署转向重点分析成本管控,梳理生产流程瓶颈,分析指标数据,保证满产质优。该厂酸解车间在配矿变化的情况下及时调整酸解工艺,有效发挥工业冷水机组冷冻系统的设备效能,确保酸解钛液浓度等各项指标稳定,提升日均产量。8月份,创下该厂七年来单月产量新高。
运用数据云资源,强化生产管控分析。建立生产指标各项数据在线云协作平台,各级管理人员实时更新数据,随时掌握生产情况。各车间的主要消耗成本,从以前的月末线下做,改进成线上模板式,每月上、中、下旬盘点后录入数据,当天显示分析结果,提高工作效率,同时从每月分析提升到每旬分析,便于及时发现异常消耗。通过精细核算与管理,实现生产效益最大化。
转变管控方式,落实降本增效。钛白粉厂成立 “降本增效”领导小组和“过紧日子”专项领导小组负责工厂成本管控,及时细化成本分析与管理。同时,细化非定额消耗的管控,细化各岗位、各工艺环节的精细操作,特别是提高酸解风扫磨运行的精准操作和控制,减少无谓的电能消耗,降低电耗成本;强化精细管理,降低钛矿、硫酸、铁粉、锅炉煤、天然气单耗。每周进行全厂卫生检查,重点检查跑、冒、滴、漏现象,严格按照相关制度进行整改和处罚,杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。
加大技术改造,释放技术红利。今年以来,钛白粉厂加大技术改造力度,实施了一系列短平快技术改造,释放技术红利。如冷冻岗位通过改造手动阀变为电动控制阀,增加锅内钛液的温度自动检测以及远程显示功能设施,减少冷冻岗位工作强度,共计减员4人,每年能节约近24万元的人工成本;转窑冷却筒配置变频器,对冷却筒进行降速,大幅降低冷却筒的故障率,确保转窑产能发挥。通过强化技术改造和创新,与去年同期比,钛白粉厂单位成本同比下降5.06%。